动力车间于2016年11月1日,对开关站内设备四台整流变及两台动力变油样分析结果,发现四台整流变压器调压变油分析中几项指标严重超标,对于安全生产将造成重大隐患,为了确保变压器安全平稳运行,由公司批准,车间着手安排滤油工作。
为了保证3台机组运行的安全可靠性,车间首先对4台整流机组进行全面细致的隐患排查和消缺,召开检修工作动员大会,并经过反复论证编制了滤油和全面检修作业方案及应急预案,下发并组织全员进行学习。
为了确保滤油质量,保证供电安全,考虑到以往滤油管存在鼓包、渗漏甚至爆管等缺陷和不安全因素,他们集思广益自己想办法,找材料,将油管改为镀锌钢管,大大提高了滤油的质量和安全性。
考虑到机组在停电滤油期间对设备进行全面检查消缺工作的需要,车间合理安排作业班次,滤油工作交由电气运行班组,检修和消缺工作由高压检修班负责。
今年,对动力供电系统的滤油和检修自2016年11月11日开始至2016年12月14日结束,历时34天,在车间负责人的带领下,运行各班组按照要求统一协作,以饱满的工作热情与低温天气和各种困难作斗争,将工作重心围绕在机组滤油和供电系统全面检修上,他们有条不紊对计划安排的整流柜铜母线螺栓、一次高压开关和刀闸的瓷瓶、保护二次系统的端子排、控制柜进行全面清扫及螺丝紧固,对变压器进行清洗,同时加强设备巡视,对滤波系统检查出的刀闸操作机构严重锈蚀,铜铝过渡连接板开裂等进行了及时处理,认真进行消缺,保证了供电安全平稳。
经过动力车间精心组织,严格监督和管理,保证了机组滤油、检修工作的安全顺利完工,在保证了公司的正常生产、安全供电的同时,圆满完成了供电系统全面检修工作,也锻炼了队伍,为今后检修工作积累了宝贵的经验。